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汽機圍帶脫落,被迫停機檢修

??????? 【簡述】2008年10月21日,某電廠2號機組揭缸提效通流間隙調(diào)整在設(shè)計值下限,由于鑲嵌圍帶過程出現(xiàn)偏差,動靜之間出現(xiàn)了碰磨,造成圍帶脫落,引起軸系不平衡振動。被迫停機檢修。
??????? 【事故經(jīng)過】某電廠2號汽輪發(fā)電機組為東方D09機型,1988年12月移交生產(chǎn),額定出力200MW,三缸三排汽。1997年機組A級檢修時進行汽輪機通流部分改造,額定出力220MW。2008年01月01日-02月17日,2號機組進行揭缸提效檢修,揭缸后在對通流部分間隙數(shù)據(jù)測量的基礎(chǔ)上,特別是在對高、中、低壓轉(zhuǎn)子各部分跳動測量均符合不大于0.05mm的基礎(chǔ)上,確定高、中、低壓缸通流部分葉頂間隙、隔板軸封間隙、軸端汽封間隙均按照設(shè)計值下限進行調(diào)整,其中葉頂汽封重新鑲嵌,材質(zhì)為鐵素體(0Cr15Mo)。檢修中進行了三次全實缸測量間隙。修后熱力試驗汽輪機熱耗比設(shè)計值偏高49Kj/Kwh。
??????? 2008年02月16日,2號機組檢修后啟動一次沖轉(zhuǎn)成功,啟動升速以及過臨界轉(zhuǎn)速,機組振動狀況良好。從02月16日擴大性中修啟動后到7月下旬,2號機組運行狀況穩(wěn)定。
??????? 2008年07月30日,2號機組1號凝結(jié)器膠球系統(tǒng)收球率偏低,解列1號凝結(jié)器檢查收球網(wǎng),在凝結(jié)器水側(cè)放水過程中,3號軸瓦L側(cè)軸振由108um增大到130um左右,R側(cè)軸振由83um增大到120um左右,瓦振由32um變?yōu)?8um,發(fā)現(xiàn)3號軸瓦振動變大后,立即停止解列凝結(jié)器水側(cè)操作,但3號軸瓦振動基本沒有再降,由于奧運保電要求,在制定了保證2號機組安全運行的技術(shù)措施,決定機組堅持運行,振動保護定值由原來的220um改為200um。2008年10月21日申請中調(diào)同意,2號機組停運檢查。揭中壓缸后發(fā)現(xiàn)17級脫落一組圍帶(含6支葉片),19級葉片脫落4組圍帶(其中3組含6支葉片,一組含8支葉片),19級葉片2組圍帶碰磨(均為6支葉片)。
??????? 【事故原因】
??????? 國產(chǎn)200MW機組設(shè)計不穩(wěn)定及汽缸變形,機組揭缸提效通流間隙調(diào)整在設(shè)計值下限,鑲嵌圍帶過程出現(xiàn)偏差,在7月30日解列凝結(jié)器時,軸承標高發(fā)生了變化,動靜之間出現(xiàn)了碰磨,造成圍帶脫落,是造成此次事故的直接原因。
??????? 【防范措施】
??????? 1. 高度重視檢修后機組啟動,特別是通流部分間隙進行調(diào)整過的機組,啟動過程中嚴格執(zhí)行《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求實施導(dǎo)則》的要求,調(diào)整過間隙的機組各項指標的控制要更為嚴格。
??????? 2. 間隙調(diào)整要遵循兩項原則:轉(zhuǎn)子的原始彎曲是正常的;轉(zhuǎn)子的平衡狀態(tài)是正常的,軸振應(yīng)小于76微米。有一項達不到要首先進行解決。
??????? 3. 要以扣實缸的間隙值為準,扣實缸螺栓要熱緊,緊力達到制造廠要求。
??????? 4. 汽封改造要嚴格控制,必須是技術(shù)成熟,改造的材料以及安裝中的工藝要嚴格。
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